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【精華】大修總結(jié)報(bào)告5篇

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總結(jié)是在某一特定時(shí)間段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況,包括取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)加以回顧和分析的書(shū)面材料,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律,不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢?下面是小編整理的大修總結(jié)報(bào)告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

大修總結(jié)報(bào)告1

20xx年是我廠生產(chǎn)、大修、建設(shè)任務(wù)最重的一年,同時(shí)也是對(duì)全體人員的考驗(yàn)和鍛煉的一年。10月初,我廠首次進(jìn)行年度大修,在本次大修工作中,全體員工充分發(fā)揮吃苦耐勞、任勞任怨,自主加班以大局為重的敬業(yè)精神。積極組織人力、物力,統(tǒng)一安排、統(tǒng)一指揮,分工明確。為了在設(shè)備停車(chē)期間如期保質(zhì)完成檢修任務(wù),我們根據(jù)檢修工作量,制定了嚴(yán)格、細(xì)致的檢修進(jìn)度表與日常檢修工作內(nèi)容。本次大修檢修及技改項(xiàng)目共100余項(xiàng),完成率100%。在檢修過(guò)程未發(fā)生一起安全事故,檢修任務(wù)順利完成了。

一、現(xiàn)場(chǎng)檢修主要內(nèi)容

1、水汽車(chē)間主要檢修項(xiàng)目

(1)1#、4#循環(huán)泵在停泵時(shí),在把進(jìn)出口閥全部關(guān)閉的情況下,不能自主停車(chē),因?yàn)槌隹陂y及進(jìn)口閥全部?jī)?nèi)漏。在停車(chē)檢修時(shí)對(duì)1#、4#循環(huán)泵的進(jìn)出口閥進(jìn)行更換,同時(shí)更換了4#循環(huán)泵機(jī)封。

(2)對(duì)循環(huán)水中的循環(huán)量少,原計(jì)劃更換噴頭,但停機(jī)后發(fā)現(xiàn)涼水塔水管積有大量的泥沙,堵塞管道截面達(dá)三分之二以上。確定檢修方案后,公司領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場(chǎng)督促指導(dǎo),經(jīng)過(guò)五天加班加點(diǎn)連續(xù)奮戰(zhàn),將涼水塔存在的問(wèn)題完全解決。

(3)在停車(chē)檢修過(guò)程中對(duì)水汽車(chē)間煙道的9個(gè)擋板門(mén)進(jìn)行檢修,檢修之后能夠保證擋板門(mén)靈活開(kāi)關(guān)。同時(shí)對(duì)鍋爐區(qū)域蒸汽管道及供水管道上內(nèi)漏嚴(yán)重的12個(gè)電動(dòng)閥門(mén)閥芯進(jìn)行檢修,這21個(gè)閥門(mén)經(jīng)檢修

后使用效果良好。

(4)對(duì)鏈斗除渣機(jī)磨損嚴(yán)重的滾輪進(jìn)行更換,并對(duì)磨損嚴(yán)重的軌道進(jìn)行更換,并對(duì)軌道進(jìn)行找正、保證設(shè)備的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

(5)對(duì)停下的2#、3#鍋爐本體進(jìn)行了徹底地檢查:

1) 2#爐本體主要更換了兩根二次風(fēng)管及80個(gè)風(fēng)帽,對(duì)爐膛內(nèi)落煤口處的澆注料進(jìn)行補(bǔ)修,對(duì)爐膛內(nèi)水冷壁管及尾部煙道過(guò)熱器支吊管及省煤器管進(jìn)行了測(cè)厚,保證2#爐開(kāi)車(chē)后平穩(wěn)運(yùn)行。

2) 3#爐本體主要更換了3#爐爐膛的250個(gè)風(fēng)帽及落渣管的擋圈,并對(duì)爐膛內(nèi)水冷壁管、尾部煙道過(guò)熱器支吊管及省煤器管進(jìn)行了測(cè)厚檢測(cè)。檢修后3#爐的運(yùn)行達(dá)到了工藝要求。

對(duì)2#、3#爐的全部輔機(jī)進(jìn)行了檢查,主要檢修了2#、3#的給煤系統(tǒng)、除渣系統(tǒng)及氣力輸灰系統(tǒng),并對(duì)兩臺(tái)鍋爐的一次風(fēng)箱出口進(jìn)行了加固,并對(duì)兩臺(tái)返料風(fēng)機(jī)的進(jìn)口濾網(wǎng)進(jìn)行更換,對(duì)輸煤系統(tǒng)9個(gè)滾筒的18盤(pán)軸承進(jìn)行清洗及潤(rùn)滑。

2、工藝車(chē)間主要檢修項(xiàng)目

(1)壓縮機(jī)循環(huán)水上水改造。壓縮機(jī)稀油站冷油器經(jīng)常發(fā)生堵塞,為保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,每臺(tái)壓縮機(jī)上水增加Y型過(guò)濾器,并增加旁路。消除了冷油器的堵塞現(xiàn)象。

(2)根據(jù)工藝操作的要求,總共更換大小閥門(mén)27個(gè),檢修過(guò)程中均逐個(gè)驗(yàn)收,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),開(kāi)車(chē)無(wú)一發(fā)生泄漏

(3)轉(zhuǎn)化爐燒嘴檢查及測(cè)溫點(diǎn)套管更換。對(duì)燒嘴進(jìn)行例行檢查兩次,并對(duì)缺陷部分進(jìn)行處理。由于觸媒沉降,第一測(cè)溫點(diǎn)套

管燒壞。大修期間對(duì)測(cè)溫點(diǎn)套管進(jìn)行更換。保證了轉(zhuǎn)化爐爐膛穩(wěn)定的準(zhǔn)確監(jiān)控,為生產(chǎn)工藝指標(biāo)的良好提供了保障。

3、空分車(chē)間主要檢修項(xiàng)目

(1)空壓機(jī)軸承箱漏油嚴(yán)重、潤(rùn)滑油站儀表接頭處漏油。拆卸軸承壓蓋后,發(fā)現(xiàn)原裝期間前、后支撐軸承壓蓋處缺四條壓緊螺栓,止推軸承壓蓋處缺四條壓緊螺栓,致使每次開(kāi)車(chē)過(guò)第一臨界時(shí),振動(dòng)值達(dá)到跳車(chē)值,必須拆除聯(lián)鎖保護(hù),現(xiàn)對(duì)支撐軸承進(jìn)行測(cè)量后,進(jìn)行了整改。開(kāi)車(chē)時(shí),不切除聯(lián)鎖保護(hù)可越過(guò)臨界轉(zhuǎn)數(shù),保證了設(shè)備的安全運(yùn)行。

(2)氧壓機(jī)組五臺(tái)氣體冷卻器在運(yùn)行過(guò)程中,換熱效率降低,氣體溫度超過(guò)工藝指標(biāo),對(duì)冷卻器進(jìn)行抽芯,發(fā)現(xiàn)污泥成堆,水垢也非常嚴(yán)重,空分車(chē)間用高壓水槍對(duì)污泥進(jìn)行沖洗,最后進(jìn)行化學(xué)清洗。設(shè)備開(kāi)啟后,換熱率提高,比檢修前溫度降低20℃,符合工藝運(yùn)行指標(biāo)。

(3)更換冷凍機(jī)組蒸發(fā)器。因冷凍機(jī)組蒸發(fā)器出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象,嚴(yán)重影響換熱效率。在沒(méi)有備機(jī)的情況下,10月份停車(chē)大檢修期間進(jìn)行了更換,恢復(fù)了正常的運(yùn)行狀態(tài)并對(duì)內(nèi)漏的蒸發(fā)器進(jìn)行了打壓堵漏且存入庫(kù)房作為備件。

4、機(jī)電儀車(chē)間主要檢修項(xiàng)目

(1) 鍋爐除渣倉(cāng)鏈斗除渣機(jī)現(xiàn)場(chǎng)控制箱由現(xiàn)場(chǎng)移位到除灰配電室,便于操作、檢修,避免粉塵污染,減少了電氣事故的發(fā)生,減低了元器件的損壞率。

(2) 檢查、封堵高壓室內(nèi)電纜橋架和開(kāi)關(guān)柜內(nèi)電纜進(jìn)、出線孔洞。

(3) 儀表檢修班組對(duì)氧壓機(jī)、空壓機(jī)(汽輪機(jī)、壓縮機(jī))組部位的所有振動(dòng)、位移、溫度測(cè)點(diǎn)的檢修、安裝與調(diào)試。

(4) 儀表檢修班組在山焦技術(shù)人員的指導(dǎo)下對(duì)空壓機(jī)熱井液位報(bào)警點(diǎn)的添加,后臺(tái)系統(tǒng)的調(diào)試圓滿的完成。

(5) 儀表檢修班組對(duì)冰機(jī)a/b號(hào)泵畫(huà)面報(bào)警點(diǎn)的添加,順利的完成。

(6) 對(duì)罐區(qū)儲(chǔ)罐增設(shè)進(jìn)口切斷閥,并增加液位計(jì)。

(7) 除氧器A、B液位調(diào)節(jié)閥更換為氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,蒸汽調(diào)節(jié)閥更換為氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 。

(8) 工藝區(qū)域全部伴熱進(jìn)行修整、保養(yǎng),部分儀表管增加蒸汽伴熱,為過(guò)冬做好準(zhǔn)備。

(9) 大檢修期間機(jī)修全體員工的共同努力下11天時(shí)間順利完成了空壓機(jī)、氧壓機(jī)、合成氣壓縮機(jī)、焦?fàn)t氣壓縮機(jī)這些大型設(shè)備的各項(xiàng)檢修任務(wù)。

二、 工作中經(jīng)驗(yàn)及不足

1、大修中的經(jīng)驗(yàn):

(1) 8月初公司領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)人員根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行情況確定檢修內(nèi)容。由于檢修所需備件加工周期長(zhǎng),公司提前預(yù)定備品備件,為檢修工作按時(shí)展開(kāi)提供條件。

(2) 9月初對(duì)每項(xiàng)大修方案、勞動(dòng)配置、進(jìn)度安排、工器具

大修總結(jié)報(bào)告2

10 號(hào)主變壓器 投產(chǎn)日期: 1987 年 11 月 02 日 制造廠 沈陽(yáng)變壓器廠 ,型 式 SFP7-240000/220 , 容量 240000 千伏安,電壓比 242±2×2.5%/15.75千伏 。

(一)停用日數(shù):

計(jì)劃: 20xx 年 07 月 22 日 至 20xx 年 09 月 22 日,共計(jì) 63 天 實(shí)際: 20xx 年 07 月 22 日 至 20xx 年 09 月 22 日,共計(jì) 63 天

(二)人工:

計(jì)劃: 1800 工時(shí),實(shí)際(概數(shù)): 1820 工時(shí)。

(三)大修費(fèi)用:

計(jì)劃: 142946 元,實(shí)際(概數(shù)): 171782 元。

(四)簡(jiǎn)要文字總結(jié):

1、 項(xiàng)目執(zhí)行情況。

10號(hào)主變于20xx年9月進(jìn)行首次大修,修后運(yùn)行狀況一直較好。為配合10號(hào)機(jī)組增容改造工程,特此進(jìn)行大修。本次10號(hào)主變大修工作中,配電班嚴(yán)格按照規(guī)程要求進(jìn)行控制,認(rèn)真執(zhí)行檢修工藝紀(jì)律和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目,本著應(yīng)修必修、修必修好的原則,充分調(diào)動(dòng)參加大修職工的積極性,克服了時(shí)間緊、任務(wù)重等諸多困難,做到不丟項(xiàng),不漏項(xiàng),確保了檢修質(zhì)量和檢修工期,保證了人身和設(shè)備安全,一次通過(guò)驗(yàn)收合格。

標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目:

1) 吊鐘罩檢修器身。

2) 繞組、引線及磁(電)屏蔽裝置的檢修。

3) 鐵芯、鐵芯緊固件(穿心螺桿、夾件、拉帶、綁帶等)、壓釘、壓板及接地片的檢修。

4) 油箱及附件的檢修,包括套管、吸濕器等。

5) 閥門(mén)及管道等附屬設(shè)備的檢修。

6) 安全保護(hù)裝置的檢修。

7) 油保護(hù)裝置的檢修。

8) 測(cè)溫裝置的校驗(yàn)。

9) 操作控制箱的檢修和試驗(yàn)。

10) 無(wú)勵(lì)磁分接開(kāi)關(guān)的檢修。

11) 全部密封墊的更換和組件的試漏。

12) 變壓器油處理。

13) 清掃油箱并進(jìn)行噴涂油漆。

14) 修后配合試驗(yàn)。

非標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目:

1) 10號(hào)主變低壓套管通流部分改造,每相增加銅片32片,規(guī)格120×0.3mm。

2) 部分油管路改造焊接,冷卻器上下集油聯(lián)管及變壓器本下部進(jìn)油管由DN150改為DN200。

3) 更換壓力釋放閥2個(gè),型號(hào)YSF4Ⅱ—55/130KJTH。

4) 更換本體全部蝶閥,其中ZPF-80蝶閥3個(gè)、ZPF-100蝶閥8個(gè)、ZPF-150蝶閥2個(gè)、ZPF-200蝶閥4個(gè)。

5) 更換閘閥4個(gè),其中Φ25閘閥2個(gè),Φ80和Φ50閘閥各1個(gè)。

6) 更換冷卻器8組,型號(hào)YF4-250。其中包括油泵8臺(tái),型號(hào)6B135-5/3V;流量指示器8個(gè)(配波紋管),型號(hào)BLZ4-150-135/70;ZPF-150蝶閥16個(gè);分控箱8個(gè)。

7) 冷卻器主控箱更換,型號(hào)XKFP-5/8。

8) 冷卻器工備電源電纜更換,型號(hào)VLV22-3×95+1×50。

9) 10號(hào)主變低壓封閉母線絕緣子更換,型號(hào)DMC-20共432只。

2、 檢修中消除的設(shè)備主要缺陷。

10號(hào)主變低壓套管滲油,進(jìn)行涂膠處理。

3、 設(shè)備的重大改進(jìn)及效果。

更換冷卻器8組,型號(hào)YF4-250,由于該冷卻器容量大,除能夠滿足變壓器增容所需冷卻條件外,還具有如下優(yōu)點(diǎn):

1) 冷卻器散熱管直徑及間距大,不易堵塞,利于空氣流通。同時(shí)冷卻器取消凈油器,油回路采用直通式設(shè)計(jì),減小了油流阻力,使得油流速度加快,增加了散熱能力。

2) 冷卻器采用低轉(zhuǎn)速、低噪聲風(fēng)扇電機(jī),由于轉(zhuǎn)速降低,減輕電機(jī)軸承磨損程度,不但延長(zhǎng)了電機(jī)使用壽命,還降低了對(duì)周?chē)h(huán)境的噪聲污染。

3) 冷卻器管路安有高強(qiáng)度可伸縮波紋管,不僅方便設(shè)備的安裝,還可以緩解油流產(chǎn)生的沖擊力對(duì)變壓器造成的損害。

4) 采用新型真空偏心蝶閥,該蝶閥不僅密封好,還可承受真空。另外限位槽內(nèi)裝有限位定位件及密封件,起到二次密封作用的同時(shí),又能使閥板得到定位,防止閥板在油流沖擊下自由關(guān)閉。

4、 人工和費(fèi)用簡(jiǎn)要分析(包括重大特殊項(xiàng)目的人工、費(fèi)用概數(shù))。

本次10號(hào)主變大修,計(jì)劃費(fèi)用142946元,實(shí)際費(fèi)用171782元,超支費(fèi)用主要用于新冷卻器管路堵板加工及150噸吊車(chē)檢修等項(xiàng)目。

5、 檢修后尚存在的主要問(wèn)題及準(zhǔn)備采取的對(duì)策。

無(wú)

6、 其它

大修總結(jié)報(bào)告3

20xx年度我廠#3機(jī)組大修工作自9月13日開(kāi)始,這次大修是脫硫除灰分部成立以來(lái)的第一次大修,在分部的帶領(lǐng)下,我除塵班全體職工統(tǒng)一思想,認(rèn)清形式,本著規(guī)范化大修、標(biāo)準(zhǔn)化大修及應(yīng)修必修、修必修好的原則,經(jīng)過(guò)22個(gè)日夜的辛勤工作,大修任務(wù)已圓滿完成。經(jīng)過(guò)各項(xiàng)調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)、冷態(tài)驗(yàn)收,各項(xiàng)參數(shù)均已達(dá)到設(shè)計(jì)要求,符合大修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)將本次#3爐電除塵器大修前的設(shè)備狀況、本次檢修內(nèi)容及修后驗(yàn)收情況匯報(bào)如下:

一.大修前設(shè)備狀況分析:#3爐電除塵器是由上海冶金礦山機(jī)械廠制造,煙氣流通面積288㎡,陰極形式為一、二電場(chǎng)RS芒刺線,三、四電場(chǎng)螺旋線,陽(yáng)極形式均為480C型極板,正負(fù)級(jí)間距一、二電場(chǎng)400㎜,三、四電場(chǎng)438㎜,由江都機(jī)械安裝公司于20xx年9月改造安裝。這次大修也是#3爐電除塵器自改造安裝以來(lái)第一次大修,5年來(lái)歷次小修只是局部更換磨損嚴(yán)重的部位,其中主要頻繁加固更換的重點(diǎn)是陽(yáng)極振打錘臂,本次大修前由于運(yùn)行周期較長(zhǎng)除塵器內(nèi)部多處部件已嚴(yán)重受損,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)主要缺陷有:

1.甲、乙側(cè)二電場(chǎng)各有一根陰極芒刺線線體開(kāi)裂松動(dòng),甲、乙側(cè)三、四電場(chǎng)陰極螺旋線積灰較多。

2.甲、乙陽(yáng)極板定位固定角鐵局部開(kāi)裂、脫落,陽(yáng)極板積灰較多。

3.甲、乙側(cè)#1陰極振打豎軸、軸承裝置及大、小撥輪傳動(dòng)裝置均磨損嚴(yán)重。

4.受煙溫、氣流等影響,乙側(cè)#1陰極振打豎軸瓷軸連接同心度偏差較大,造成撥叉頻繁斷裂。

5.甲、乙側(cè)一、二電場(chǎng)陰陽(yáng)級(jí)振打錘臂磨損嚴(yán)重,振打承擊砧部分脫落,焊縫開(kāi)裂。

6.甲、乙側(cè)二電場(chǎng)陰極振打錘臂磨損嚴(yán)重,其他電場(chǎng)部分磨損。

7.甲側(cè)#1、乙側(cè)#4陽(yáng)極振打減速機(jī)偏心軸承磨損,手盤(pán)動(dòng)有卡澀現(xiàn)象。

  二.本次大修技術(shù)措施及施工方法

1.陰極板線系統(tǒng)檢修.

更換甲、乙側(cè)二電場(chǎng)開(kāi)裂松動(dòng)芒刺線,更換后級(jí)線保持平直,松緊度適宜,同一平面內(nèi)不平度<10mm,級(jí)距誤差均≯±6mm。各連接夾板、線夾螺栓齊全、緊固,并加止退焊點(diǎn)。甲、乙側(cè)三、四電場(chǎng)螺旋線經(jīng)檢查無(wú)松弛,掛鉤處無(wú)電蝕情況,間距一致。

2.陽(yáng)極極板定位系統(tǒng).

對(duì)所有電場(chǎng)陽(yáng)極定位角鐵脫落得部分進(jìn)行修復(fù),加固焊縫,調(diào)整定位間隙,使其對(duì)應(yīng)得陽(yáng)極板座自由懸掛,無(wú)卡澀、抱死現(xiàn)象。各級(jí)距保持≯6mm,連接夾板螺栓齊全,并加止退焊點(diǎn)。

3.陰極振打軸傳動(dòng)系統(tǒng).

甲、乙側(cè)#1陰極振打傳動(dòng)豎軸系統(tǒng)整體拆除,更換所有軸承裝置,大、小撥輪,調(diào)整了原豎軸與瓷軸得同心度偏差。更換后得傳動(dòng)軸系統(tǒng)大、小撥輪對(duì)接靈活,軸承完好,瓷軸與軸得不同心度≯1mm,各部螺栓可靠,緊固止退。各振打軸彎曲度≯±5mm,大軸下垂度≯5mm,大軸與支撐架同心,誤差≯8mm。

大修總結(jié)報(bào)告4

把20xx年檢修項(xiàng)目讓我們公司來(lái)施工,為此我們公司接到中標(biāo)通知書(shū)后,在春節(jié)前就開(kāi)始精心準(zhǔn)備機(jī)具以及組織施工人員,為春節(jié)后及時(shí)檢修做好準(zhǔn)備,本次檢修時(shí)間緊任務(wù)重,作業(yè)范圍面廣,組織人員比往年多。

下面我對(duì)中海瀝青(四川)有限公司20xx年大修情況,做一下簡(jiǎn)單總結(jié),本次檢修自20xx年2月1日開(kāi)工到2月16日結(jié)束,總計(jì)16天的施工時(shí)間,整個(gè)檢修項(xiàng)目分為靜設(shè)備檢修和動(dòng)設(shè)備檢修。

靜設(shè)備檢修主要集中在裝置作業(yè)區(qū)內(nèi),換熱器解體清洗檢修、塔器部分更換及清洗檢修、容器清理污油檢修、空冷器更換檢修、加熱爐檢修及技改項(xiàng)目、裝置區(qū)高溫管線更換安裝、抽空器機(jī)泵及管線安裝、涼水塔部件更換檢修等。在檢修過(guò)程中我們?nèi)w職工不怕臟不怕累不分晝夜,團(tuán)結(jié)奮戰(zhàn)吃苦耐勞,確保圓滿完成本次檢修任務(wù)。設(shè)備檢修施工過(guò)程中,我們遇到了很多不可預(yù)測(cè)的問(wèn)題,不惜人力物力直到將設(shè)備檢修完好,比如換熱器檢修時(shí)反復(fù)試壓堵漏焊接,在清洗過(guò)程中遇到管束堵塞嚴(yán)重,無(wú)法用正常施工設(shè)備疏通,經(jīng)我們研究后將換熱器芯子連夜運(yùn)往成都,找到專(zhuān)業(yè)清洗廠家進(jìn)行疏通清洗。在這次檢修中也出現(xiàn)了一些令人想像不到的問(wèn)題。開(kāi)工后減壓塔盤(pán)部分脫落現(xiàn)象,經(jīng)仔細(xì)檢查塔盤(pán)附件,脫落部分在當(dāng)時(shí)檢修清理時(shí),經(jīng)目測(cè)沒(méi)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題,附件的變形說(shuō)明其強(qiáng)度達(dá)不到。發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題后我們立即組織二十多人進(jìn)行搶修,由于減壓塔內(nèi)空間有限給施工帶來(lái)很大困難,因此我們連續(xù)施工作業(yè)三十多個(gè)小時(shí)回裝完脫落的塔盤(pán)及全部

所更換的附件。我們當(dāng)時(shí)的想法就是盡量把損失降到最低限度,在搶修的同時(shí)第一時(shí)間把這一質(zhì)量事故匯報(bào)給我們的公司領(lǐng)導(dǎo)以及各項(xiàng)目部,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。杜絕以后在檢修工程中類(lèi)似情況的發(fā)生。

動(dòng)設(shè)備檢修,由于今年是我們第一次進(jìn)行動(dòng)設(shè)備檢修,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有限,開(kāi)工后我們發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,油泵機(jī)封密封不嚴(yán),發(fā)現(xiàn)后我們及時(shí)更換密封件,沒(méi)有給生產(chǎn)造成影響。事后分析其原因,應(yīng)該是因工期短,晚上交叉施工作業(yè)造成的。

本次檢修工程中所出現(xiàn)的諸多問(wèn)題,歸納起來(lái)就是管理不到位造成的,我們應(yīng)該承擔(dān)這次檢修中應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任,對(duì)這次檢修暴露出來(lái)的問(wèn)題我們要認(rèn)真總結(jié)高度重視,提高我們的施工管理水平,讓每位職工都認(rèn)識(shí)到檢修質(zhì)量的重要性。

總結(jié)到此為止,感謝各位領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持!

大修總結(jié)報(bào)告5

一、生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備大修工作完成情況

(一)生產(chǎn)技術(shù)改造完成情況

1.項(xiàng)目、投資完成情況

20xx年,公司資產(chǎn)共完成生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 126 項(xiàng),投資 102591 萬(wàn)元,完成年計(jì)劃項(xiàng)目的100 %,投資的100 %;

完成跨區(qū)電網(wǎng)(國(guó)家電網(wǎng)公司總部資產(chǎn))生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 20 項(xiàng),投資 3231.5 萬(wàn)元,完成年計(jì)劃項(xiàng)目的 100 %,投資的 100 %。

2.改造規(guī)模情況

20xx年,公司資產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)改造中,改造35千伏及以上輸電線路(含電纜) 167.6 公里、變壓器 235 萬(wàn)千伏安、斷路器(含GIS間隔) 190 臺(tái)、塔基 692 基、四小器(含互感器、避雷器等) 496 臺(tái);完成改造10(20)千伏及以下線路(含電纜) 0公里、配電變壓器 0 萬(wàn)千伏安、斷路器(含開(kāi)關(guān)柜、柱上開(kāi)關(guān)、環(huán)網(wǎng)柜等斷路器設(shè)備) 173 臺(tái)。

跨區(qū)電網(wǎng)生產(chǎn)技術(shù)改造中,改造35千伏及以上輸電線路(含電纜) 0 公里、變壓器 0 萬(wàn)千伏安、斷路器(含GIS間隔) 4 臺(tái)、塔基 31 基、四小器(含互感器、避雷器等) 16 臺(tái)。

3.改造用途分布情況

20xx年,公司資產(chǎn)用于提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定水平的技改項(xiàng)目 54 項(xiàng),投資 34669 萬(wàn)元,占公司資產(chǎn)投資的 33.8 %;用于提高電網(wǎng)輸送能力的技改項(xiàng)目 7 項(xiàng),投資 1700 萬(wàn)元,占公司資產(chǎn)投資的 1.6 %;用于提高設(shè)備可靠性的技改項(xiàng)目 59 項(xiàng),投資 44222 萬(wàn)元,占公司資產(chǎn)投資的 43.1 %;用于提高電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平的技改項(xiàng)目 0 項(xiàng),投資 萬(wàn)元,占公司資產(chǎn)投資的 0 %;用于其他技改項(xiàng)目 6 項(xiàng),投資 22000 萬(wàn)元,占公司資產(chǎn)投資的 21.4 %。 跨區(qū)電網(wǎng)用于提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定水平的技改項(xiàng)目18項(xiàng),投資 2397 萬(wàn)元,占跨區(qū)電網(wǎng)總投資的 74 %;用于提高電網(wǎng)輸送能力的技改項(xiàng)目 0 項(xiàng),投資 0 萬(wàn)元,占總?cè)晖顿Y的 0 %;用于提高設(shè)備可靠性的技改項(xiàng)目 1 項(xiàng),投資 706 萬(wàn)元,占跨區(qū)電網(wǎng)投資的 22 %;用于提高電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平的技改項(xiàng)目 0 項(xiàng),投資 0 萬(wàn)元,占跨區(qū)電網(wǎng)投資的 0 %;用于其他技改項(xiàng)目 1 項(xiàng),投資 128.5 萬(wàn)元,占跨區(qū)電網(wǎng)投資的 4 %。

4.改造專(zhuān)業(yè)分布情況

20xx年,公司資產(chǎn)電網(wǎng)一次設(shè)備改造項(xiàng)目 96 項(xiàng),投資 48371 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 76 %,投資的 47 %;二次系統(tǒng)改造(包括繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置、調(diào)度、通信、自動(dòng)化)項(xiàng)目 28 項(xiàng),投資 46220 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 22 %,投資的 45 %;發(fā)電設(shè)備改造項(xiàng)目 0 項(xiàng),投資 0 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 0 %,投資的 0 %;零購(gòu)項(xiàng)目 2 項(xiàng),投資 8000 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 1.5 %,投資的 7.8 %;其他改造項(xiàng)目 0 項(xiàng),投資 0 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 0 %,投資的 0 %。 跨區(qū)電網(wǎng)一次設(shè)備改造項(xiàng)目 15 項(xiàng),投資 2162 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 75 %,投資的 67 %;二次系統(tǒng)改造(包括繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置、調(diào)度、通信、自動(dòng)化)項(xiàng)目 4 項(xiàng),投資 941 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 20 %,投資的 29 %;零購(gòu)項(xiàng)目 1 項(xiàng),投資 128.5 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 5 %,投資的 4 %;其他改造項(xiàng)目 0 項(xiàng),投資 0 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 0 %,投資的 0 %。

5.改造主要成果情況

(1)電網(wǎng)系統(tǒng)改造方面

打開(kāi)了 0 個(gè)500/220千伏電磁環(huán)網(wǎng);消除接入220千伏及以上電網(wǎng)出力受阻電廠 0 座;完成各電壓等級(jí)電網(wǎng)輸送能力工程 7 項(xiàng),提高電網(wǎng)輸送能力 68.5 萬(wàn)千瓦,其中500(330)千伏電網(wǎng)工程 0 項(xiàng),提高電網(wǎng)輸送能力 萬(wàn)千瓦,220千伏電網(wǎng)工程 0 項(xiàng),提高電網(wǎng)輸送能力 0 萬(wàn)千瓦,110千伏及以下電網(wǎng)工程 7 項(xiàng),提高電網(wǎng)輸送能力 68.5 萬(wàn)千瓦。

(2)電網(wǎng)一次設(shè)備改造方面

更新改造不滿足安全運(yùn)行要求的變壓器 235 萬(wàn)千伏安,其中鋁線圈變壓器改造 4 萬(wàn)千伏安,薄絕緣變壓器改造 4 萬(wàn)千伏安,抗短路能力不足的變壓器改造 227 萬(wàn)千伏安;缺陷頻發(fā)的高能耗變壓器改造 0 萬(wàn)千伏安。

更新改造不滿足運(yùn)行要求的斷路器 121臺(tái),更換遮斷能力不足的斷路器 28臺(tái)。 更新改造不滿足運(yùn)行要求的輸電線路 167.6 公里,其中更換耐熱導(dǎo)線 0 公里。

輸電線路防雷改造 12 條, 48 公里,投資 267 萬(wàn)元;輸電線路防舞動(dòng)治理改造 0 條, 0 公里,投資 0 萬(wàn)元;輸電線路防風(fēng)偏改造 0 條, 0 公里,投資 0 萬(wàn)元;輸電線路差異化改造 3 條, 11 公里,投資 758 萬(wàn)元。

(3)電網(wǎng)二次裝備改造方面

更新改造微機(jī)保護(hù) 442 套,公司保護(hù)微機(jī)化率 100 %;更新改造安全自動(dòng)裝置 101 套;更新改造通信裝置套;更新改造自動(dòng)化裝置 41 套;更新改造光纜 183 公里。

(4)電網(wǎng)智能化改造方面

完成電網(wǎng)智能化改造技改項(xiàng)目 2 項(xiàng),投資 4298 萬(wàn)元,其中:完成 2 座變電站智能化改造,投資 4298 萬(wàn)元;完成調(diào)控一體化改造 0 項(xiàng),投資 0 萬(wàn)元。

(5)生產(chǎn)裝備購(gòu)置方面

完成生產(chǎn)車(chē)輛購(gòu)置 142 輛,投資 6895 萬(wàn)元,其中帶電作業(yè)車(chē) 9 輛、應(yīng)急電源車(chē) 2 輛、高空作業(yè)車(chē) 1 輛、其他生產(chǎn)車(chē)輛 130 輛;

完成儀器儀表購(gòu)置 102 套,投資 2480 萬(wàn)元,其中帶電檢測(cè)儀器 18 套、試驗(yàn)儀器 22 套,其他儀器儀表 62 套;

完成工器具購(gòu)置 54 套,投資 1267 萬(wàn)元,其中帶電作業(yè)工器具 18 套,安全工器具 20 套、其他生產(chǎn)工器具16 套。

(6)跨區(qū)電網(wǎng)技術(shù)改造主要成果

更新改造跨區(qū)電網(wǎng)不滿足運(yùn)行要求的變壓器 75 萬(wàn)千伏安、不滿足運(yùn)行要求的斷路器 2 臺(tái)。輸電線路防雷改造 0 條, 0 公里,投資 0 萬(wàn)元;跨區(qū)電網(wǎng)輸電線路防舞動(dòng)治理改造 0 條, 0 公里,投資 0 萬(wàn)元;輸電線路防風(fēng)偏改造 0 條, 0 公里,投資 0 萬(wàn)元;輸電線路差異化改造 0 條, 0 公里,投資 0 萬(wàn)元。

更新改造跨區(qū)電網(wǎng)繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置 17 套、自動(dòng)化裝置 0 套、通信裝置 2 套、光纜 0 公里。

完成生產(chǎn)車(chē)輛購(gòu)置 0 輛,投資 0 萬(wàn)元;儀器儀表購(gòu)置 13 套,投資 128.5 萬(wàn)元;工器具購(gòu)置 0 套,投資 0 萬(wàn)元。

6.技術(shù)改造主要設(shè)備退役情況

(1)主要設(shè)備退運(yùn)情況

生產(chǎn)技術(shù)改造退運(yùn)110(66)千伏及以上變壓器 2 臺(tái),容量 151.5 兆伏安,其中因電網(wǎng)發(fā)展增容退運(yùn) 1 臺(tái),容量 31.5 兆伏安;因電網(wǎng)發(fā)展提高技術(shù)參數(shù)退運(yùn) 0 臺(tái),容量 0 兆伏安;因存在嚴(yán)重缺陷退運(yùn) 1 臺(tái),容量 120 兆伏安;因事故損壞退運(yùn) 0 臺(tái),容量 0 兆伏安;其他原因退運(yùn) 0 臺(tái),容量 0 兆伏安。退運(yùn)變壓器已異地使用 0 臺(tái),容量 0 兆伏安;留作備用 0 臺(tái),容量 0 兆伏安;退役臺(tái),容量 0 兆伏安。

生產(chǎn)技術(shù)改造退運(yùn)110(66)千伏及以上斷路器 48 臺(tái),其中因電網(wǎng)發(fā)展需提高技術(shù)參數(shù)退運(yùn) 4 臺(tái);因存在嚴(yán)重缺陷退運(yùn) 44 臺(tái);因事故損壞退運(yùn) 0 臺(tái);其他原因退運(yùn) 0 臺(tái)。退運(yùn)斷路器已異地使用 32 臺(tái);留作備用 8 臺(tái);退役 8 臺(tái)。

生產(chǎn)技術(shù)改造退運(yùn)110(66)千伏及以上隔離開(kāi)關(guān) 67 臺(tái),其中因電網(wǎng)發(fā)展需提高技術(shù)參數(shù)退運(yùn) 11臺(tái);因存在嚴(yán)重缺陷退運(yùn) 56 臺(tái);因事故損壞退運(yùn) 0 臺(tái);其他原因退運(yùn) 0 臺(tái)。退運(yùn)隔離開(kāi)關(guān)已異地使用 42 臺(tái);留作備用 6 臺(tái);退役 19 臺(tái)。

注:統(tǒng)計(jì)范圍為生產(chǎn)技術(shù)改造相關(guān)設(shè)備。退運(yùn)設(shè)備特指發(fā)生退出運(yùn)行位置動(dòng)作的設(shè)備;留作備用設(shè)備包括作為生產(chǎn)備用及已計(jì)劃在其他地點(diǎn)使用但尚未安裝的設(shè)備;退役設(shè)備特指退役報(bào)廢設(shè)備。

(2)主要設(shè)備退役情況

生產(chǎn)技術(shù)改造退役110(66)千伏及以上變壓器 2 臺(tái),容量 151.5 兆伏安,平均運(yùn)行壽命 25 年。其中:因存在嚴(yán)重缺陷退役 1 臺(tái),容量 120 兆伏安,平均運(yùn)行壽命 24年;因事故損壞退役 0 臺(tái),容量 0 兆伏安,平均運(yùn)行壽命 0 年;其他原因退役 1 臺(tái),容量 31.5 兆伏安,平均運(yùn)行壽命 26 年。

生產(chǎn)技術(shù)改造退役110(66)千伏及以上斷路器 8 臺(tái),平均運(yùn)行壽命 25.5 年。其中:因存在嚴(yán)重缺陷退役 8 臺(tái),平均運(yùn)行壽命 25.5 年;因事故損壞退役 0 臺(tái),平均運(yùn)行壽命 0 年;其他原因退役 0 臺(tái),平均運(yùn)行壽命 0年。

生產(chǎn)技術(shù)改造退役110(66)千伏及以上隔離開(kāi)關(guān) 19臺(tái),平均運(yùn)行壽命 24 年。其中:因存在嚴(yán)重缺陷退役 19臺(tái),平均運(yùn)行壽命 24 年;因事故損壞退役 0 臺(tái),平均運(yùn)行壽命 0 年;其他原因退役 0 臺(tái),平均運(yùn)行壽命 0年。

(二)生產(chǎn)設(shè)備大修工作完成情況

1.項(xiàng)目、投資完成情況

20xx年,公司資產(chǎn)共完成生產(chǎn)設(shè)備大修 1346 項(xiàng), 166210 萬(wàn)元,完成年計(jì)劃項(xiàng)目的 100 %,資金的 100 %。

跨區(qū)電網(wǎng)設(shè)備大修 19 項(xiàng), 1287 萬(wàn)元,完成年計(jì)劃項(xiàng)目的 100 %,資金的 100 %。

2.大修規(guī)模情況

20xx年,公司資產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備大修中,完成修理35千伏及以上輸電線路(含電纜) 3691 公里(輸電線路防舞動(dòng)治理 1830 公里、防風(fēng)偏治理1271 公里)、變壓器 810萬(wàn)千伏安、斷路器(含GIS間隔) 224 臺(tái)、塔基 3188 基、四小器(含互感器、避雷器等) 1220 臺(tái);完成修理10(20)千伏及以下線路(含電纜) 1907 公里、配電變壓器 390 萬(wàn)千伏安、斷

路器(含開(kāi)關(guān)柜、柱上開(kāi)關(guān)、環(huán)網(wǎng)柜等斷路器設(shè)備) 1165 臺(tái);完成修理繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置 177套、調(diào)度系統(tǒng) 38 套、通信設(shè)備 98 套、自動(dòng)化裝置 85套、光纜 381 公里。

跨區(qū)電網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備大修中,完成修理35千伏及以上輸電線路(含電纜) 870 公里(輸電線路防舞動(dòng)治理150 公里、防風(fēng)偏治理0 公里)、變壓器 0 萬(wàn)千伏安、斷路器(含GIS間隔) 40 臺(tái)、塔基 105基、四小器(含互感器、避雷器等) 102 臺(tái);完成修理10(20)千伏及以下線路(含電纜) 0 公里、配電變壓器 0萬(wàn)千伏安、斷路器(含開(kāi)關(guān)柜、柱上開(kāi)關(guān)、環(huán)網(wǎng)柜等斷路器設(shè)備) 0 臺(tái);完成修理繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置 0 套、調(diào)度系統(tǒng) 0套、通信設(shè)備 0 套、自動(dòng)化裝置 0 套、光纜 0 公里。

3.大修專(zhuān)業(yè)完成情況

20xx年,公司資產(chǎn)電網(wǎng)一次設(shè)備大修項(xiàng)目 1005 項(xiàng),資金 131496萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 75 %,資金的 79 %;二次系統(tǒng)(包括繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置、調(diào)度、通信、自動(dòng)化)大修項(xiàng)目 170 項(xiàng),資金 19603 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 13 %,資金的 12%;發(fā)電設(shè)備大修項(xiàng)目 0 項(xiàng),資金 0 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 0 %,資金的 0%;其他改造項(xiàng)目 171 項(xiàng),資金 15111 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 13 %,資金的 9 %。

跨區(qū)電網(wǎng)一次設(shè)備大修項(xiàng)目 10 項(xiàng),資金 883 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 53 %,資金的 69 %;二次系統(tǒng)(包括繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置、調(diào)度、通信、自動(dòng)化)大修項(xiàng)目 6 項(xiàng),資金 260 萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 32 %,資金的 20 %;其他改造項(xiàng)目 3 項(xiàng),資金 144萬(wàn)元,占項(xiàng)目的 15 %,資金的 11%。

二、主要完成工作

1.生產(chǎn)技術(shù)改造管理方面工作開(kāi)展情況

(1)完成技改大修項(xiàng)目計(jì)劃的編制、審核及下達(dá),并根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司審查意見(jiàn),對(duì)計(jì)劃進(jìn)行了修改完善。

(2)完成技改“十二五”規(guī)劃編制。根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司統(tǒng)一部署,組織開(kāi)展進(jìn)行了“十二五”技改規(guī)劃報(bào)告編制,對(duì)技改規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審,經(jīng)各專(zhuān)業(yè)討論后上報(bào)國(guó)網(wǎng)公司。

(3)PMS系統(tǒng)正式運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了工程項(xiàng)目的信息化管理。根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司生產(chǎn)信息化建設(shè)工作統(tǒng)一安排,8月份完成了PMS技改大修模塊的開(kāi)發(fā)工作,并將20xx年技改大修項(xiàng)目計(jì)劃錄入到系統(tǒng)中,“十二五”技改規(guī)劃項(xiàng)目、20xx年技改大修項(xiàng)目計(jì)劃等都已通過(guò)PMS系統(tǒng)向國(guó)網(wǎng)公司進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送,實(shí)現(xiàn)了技改大修的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、計(jì)劃審核、資金規(guī)模統(tǒng)計(jì)分析、月度報(bào)表等環(huán)節(jié)的信息化管理。

(4)開(kāi)展了技改大修標(biāo)準(zhǔn)化管理體系編制工作。為加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化、精益化、規(guī)范化管理,結(jié)合我公司工程管理工作的實(shí)際,對(duì)工程管理制度進(jìn)行了梳理后確定了15項(xiàng)技術(shù)改造管理標(biāo)準(zhǔn)和11項(xiàng)大修管理標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作,目前已經(jīng)完成了標(biāo)準(zhǔn)化體系的初稿編制,正處于征求意見(jiàn)階段,將在20xx年的工程管理中將貫徹執(zhí)行。

(5)督促項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理。為督促各單位建設(shè)進(jìn)度,制定了項(xiàng)目的里程碑進(jìn)度計(jì)劃和月度報(bào)表制度,及時(shí)掌握、督促項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。抽選了部分單位,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)

目管理、資料歸檔、竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)、資金使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改,提高了項(xiàng)目單位規(guī)范管理的意識(shí)。

(6)完成20xx年、20xx年技改限上項(xiàng)目的可研審查工作。參加了國(guó)網(wǎng)公司組織的20xx年12個(gè)、20xx年17個(gè)技改限上項(xiàng)目的審查,并根據(jù)審查意見(jiàn)進(jìn)行修改、完善。

(7)完成20xx年技改大修綜合計(jì)劃調(diào)整工作。根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司安排,20xx年技改大修綜合計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整,對(duì)原技改計(jì)劃的8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了資金調(diào)整、取消了15個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃、新增加了應(yīng)急指揮中心建設(shè)等11個(gè)項(xiàng)目,調(diào)增了20xx年技改項(xiàng)目資金24602萬(wàn)元。

(8)完成跨區(qū)電網(wǎng)項(xiàng)目審查、計(jì)劃編制等工作。下發(fā)了20xx年跨區(qū)電網(wǎng)項(xiàng)目審查意見(jiàn),向國(guó)網(wǎng)公司報(bào)送了跨區(qū)電網(wǎng)項(xiàng)目計(jì)劃建議,組織超高壓公司參加了國(guó)網(wǎng)公司對(duì)20xx年跨區(qū)電網(wǎng)項(xiàng)目的評(píng)審,按照國(guó)網(wǎng)經(jīng)研院審查意見(jiàn),對(duì)濰坊站500kV淄濰線高抗器更換項(xiàng)目進(jìn)行了修改完善。

2.生產(chǎn)技術(shù)改造技術(shù)方面工作開(kāi)展情況

(1)與電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃結(jié)合,縮短配電網(wǎng)供電半徑,提高負(fù)荷轉(zhuǎn)供能力、提高電網(wǎng)電壓無(wú)功控制能力;認(rèn)真處理電網(wǎng)技術(shù)改造與基本建設(shè)等工作的關(guān)系,以基本建設(shè)促進(jìn)電網(wǎng)快速發(fā)展,以技術(shù)改造促進(jìn)電網(wǎng)完善與挖潛,做到統(tǒng)籌協(xié)調(diào),共同推動(dòng)電網(wǎng)發(fā)展。

(2)降低變電站短路電流水平,提高設(shè)備短路容量,改造不滿足電網(wǎng)動(dòng)熱穩(wěn)定要求的設(shè)備;逐步實(shí)現(xiàn)保護(hù)雙重化配置,對(duì)老舊運(yùn)行不可靠的繼電保護(hù)、安全穩(wěn)定自動(dòng)裝置進(jìn)行更換。加大電網(wǎng)分析力度,研究互聯(lián)電網(wǎng)穩(wěn)定特性和交直流混合系統(tǒng)的相互影響,加強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,重點(diǎn)抓好臨時(shí)方式、過(guò)渡方式、檢修方式和特殊方式的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。

(3)加強(qiáng)輸電線路抗冰、防污、防雷、防風(fēng)、防舞動(dòng)等差異化改造,開(kāi)展輸電線路抗冰、防污、防雷、防風(fēng)、防舞動(dòng)的科技攻關(guān),研究自然災(zāi)害對(duì)線路和變電站內(nèi)設(shè)備造成的潛在影響。進(jìn)一步加大電力設(shè)施保護(hù)力度,認(rèn)真研究行之有效的電力設(shè)施防外力破壞的技術(shù)手段;加高改造跨越距離不足、易受車(chē)輛撞擊的線路桿塔;加大防盜技術(shù)的應(yīng)用范圍,對(duì)重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行加固,提高防護(hù)等級(jí),提高電力設(shè)施防外力破壞的能力和水平。

(4)加強(qiáng)對(duì)改造家族性或先天性缺陷較多、不滿足反措要求設(shè)備的改造力度,對(duì)老化嚴(yán)重、超過(guò)壽命周期的設(shè)備以徹底更換為主,在設(shè)備狀態(tài)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,有計(jì)劃地分步對(duì)接近使用壽命的設(shè)備進(jìn)行更新改造。加快更新改造設(shè)計(jì)水平低、制造工藝落后、耐污等級(jí)低、故障率高、威脅電網(wǎng)安全運(yùn)行的老舊設(shè)備,及時(shí)消除電網(wǎng)安全隱患。

(5)解決因輸電設(shè)備容量不足造成的電網(wǎng)“卡脖子”問(wèn)題,對(duì)負(fù)荷增長(zhǎng)迅速地區(qū),提高負(fù)荷預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性,及時(shí)進(jìn)行主變?cè)鋈莞脑旎驈碾娋W(wǎng)結(jié)構(gòu)上考慮負(fù)荷轉(zhuǎn)供,確保電力“送得出、落得下、用得上”。

(6)加大電網(wǎng)節(jié)能減排投入,重點(diǎn)開(kāi)展高損耗輸變電設(shè)備更新,推動(dòng)S7及以下高損耗配電變壓器改造;加強(qiáng)對(duì)無(wú)功補(bǔ)償?shù)呐渲茫侠碓O(shè)計(jì)無(wú)功容量,提高功率因數(shù)。采用新型節(jié)能產(chǎn)品,減少架空線路鐵質(zhì)金具渦流損耗,降低線損;合理規(guī)劃、優(yōu)化線路通道,解決線路迂回供電問(wèn)題,縮短供電半徑。

(7)嚴(yán)格把好設(shè)備入網(wǎng)關(guān),禁止存在家族性或先天性缺陷輸變電設(shè)備入網(wǎng)運(yùn)行,降低檢修成本、能耗成本、環(huán)保整治成本,減少后期改造的工程量,提高改造資金的利用效益,堅(jiān)持對(duì)達(dá)不到壽命周期的設(shè)備不予提前更換的原則。

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