空分設(shè)備管理運(yùn)用論文
空分設(shè)備管理運(yùn)用論文
原十燥器電爐使用功率為gkw,現(xiàn)分子篩電爐是36kw,其原因是分子篩再生溫度要求高,所以電耗就大了。外單位同行的經(jīng)驗(yàn)是將分子篩吸附床改為硅膠和分子篩雙層吸附床。它是利用分子篩再生出口溫度較高,硅膠再生溫度較低的特點(diǎn)而進(jìn)行組合的。今天學(xué)習(xí)啦小編要與大家分享的是:空分設(shè)備管理運(yùn)用相關(guān)論文。具體內(nèi)容如下,歡迎閱讀:
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論文正文:
空分設(shè)備管理運(yùn)用
1、空氣壓縮機(jī)的操作
空分生產(chǎn)過(guò)程中,壓縮機(jī)的能耗約占整個(gè)過(guò)程的70%一80%。因此,要想達(dá)到低耗高產(chǎn),空壓機(jī)的正確操作和維護(hù)保養(yǎng)是管理干部必須抓好的重要環(huán)節(jié)。如何操作呢?除嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)程去做外,還必須強(qiáng)調(diào)一些經(jīng)驗(yàn)做法。比如,按規(guī)定排油水,好的排放技巧是既排出了油水,又沒(méi)有浪費(fèi)氣量及壓力。冷卻水的使用也是這樣,除調(diào)溫之外還必須憑經(jīng)驗(yàn)檢查水質(zhì)的好壞;判斷壁垢狀況,最終使用最小的水量,達(dá)到最好的冷卻效果。維護(hù)保養(yǎng)也一樣,應(yīng)以保證其達(dá)到設(shè)計(jì)的機(jī)械效率為目的:余隙容積的調(diào)節(jié);過(guò)濾系統(tǒng)及進(jìn)氣活門(mén)的清潔暢通,都是管理人員應(yīng)親自掌握的事情。從理論上講,就是制造廠家如何在提高等溫效率和機(jī)械效率上下功夫,使用廠家則是如何下大功夫保證其設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)制造的等溫效率和機(jī)械效率??諌簷C(jī)的能耗受壓力高低的影響,但其末級(jí)壓力的高低則由系統(tǒng)工藝狀況而定。
2、膨脹機(jī)的操作
空分設(shè)備的冷量主要來(lái)源于膨脹機(jī),而根據(jù)廠家生產(chǎn)形式來(lái)選擇膨脹機(jī)是否合理,以及運(yùn)行操作的好壞,都與整個(gè)系統(tǒng)能耗息息相關(guān)。膨脹機(jī)的絕熱效率及前后壓差、進(jìn)氣量的大小均與產(chǎn)冷量有關(guān)。管理人員必須熟知其道理,方可有效地組織整個(gè)系統(tǒng)裝置經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。如:活塞式膨脹機(jī)前后壓差大,絕熱效率低于透平機(jī),但進(jìn)氣量大于透平膨脹機(jī)。因此,啟動(dòng)過(guò)程時(shí)間較短,約7一8小時(shí)出氧。而透平膨脹機(jī)一般在11一13小時(shí)出氧,有的啟動(dòng)時(shí)間更長(zhǎng),但其絕熱效率高,前后壓差小,使裝置的系統(tǒng)壓力普遍降低,長(zhǎng)年運(yùn)行效益明顯。透平膨脹機(jī)操作工必須掌握較高的操作技巧,既要充分產(chǎn)冷降低系統(tǒng)壓力,又要安全平穩(wěn)運(yùn)行,否則頻繁波動(dòng),經(jīng)??C(jī),耽誤了生產(chǎn),又增加檢修費(fèi)用,那就得不償失了。
3、分子篩純化器的操作
我廠老區(qū)的空分設(shè)備純化器是采用堿洗塔和硅膠十燥器的老工藝,后經(jīng)過(guò)設(shè)備更新改造,配置了分子篩純化器清除水分和二氧化碳,使操作簡(jiǎn)單,機(jī)組減少,凈化效果好。但也帶來(lái)了新的問(wèn)題—電耗增加。原十燥器電爐使用功率為gkw,現(xiàn)分子篩電爐是36kw,其原因是分子篩再生溫度要求高,所以電耗就大了。外單位同行的經(jīng)驗(yàn)是將分子篩吸附床改為硅膠和分子篩雙層吸附床。它是利用分子篩再生出口溫度較高,硅膠再生溫度較低的特點(diǎn)而進(jìn)行組合的。分子篩再生出口溫度就是硅膠再生的進(jìn)口溫度,利用余熱,達(dá)到節(jié)電的目的。據(jù)說(shuō),這種雙層吸附法效果極好,可將原定的使用時(shí)間8小時(shí)延長(zhǎng)至12小時(shí)或24小時(shí),減少了電爐使用次數(shù),但我廠未實(shí)踐過(guò)。
4、分餾塔的操作空分設(shè)備中其它單體設(shè)備都是為分餾塔創(chuàng)造生產(chǎn)條件的。因此,分餾塔生產(chǎn)過(guò)程的控制好壞,是整個(gè)設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵。
4.1盡量降低設(shè)備的系統(tǒng)壓力
前面講過(guò),空壓機(jī)的末級(jí)壓力隨整個(gè)工藝狀況而定,而工藝狀況則與分餾塔操作的好壞關(guān)系極大。一般來(lái)講,平常的操作主要是節(jié)-l閥的控制與膨脹機(jī)進(jìn)氣量的調(diào)節(jié)。節(jié)一1閥的開(kāi)度多少為合適呢?我想應(yīng)該是與膨脹機(jī)達(dá)到最大產(chǎn)冷量時(shí)相應(yīng)的開(kāi)度為最佳,不論凸輪的開(kāi)度還是轉(zhuǎn)速的控制都一樣。操作好的,配活塞式膨脹機(jī)的系統(tǒng)壓力也可降至2.IMPa左右。操作不好的,配透平膨脹機(jī)的也有高達(dá)2.4MPa以上的。系統(tǒng)壓力降低了,也就是空壓機(jī)終壓降低了,即意味著降低了電耗、水耗、油耗。
4.2盡量減少各方面的冷損
分餾塔、膨脹機(jī)內(nèi)保溫材料珠光砂作為絕熱之用,必須干燥、無(wú)雜質(zhì)、填充嚴(yán)實(shí)。以防外界濕空氣吸人,影響保溫效果,使冷量向外環(huán)境傳導(dǎo)。杜絕設(shè)備各焊口、閥門(mén)、法蘭口的漏點(diǎn)以防冷量外泄。調(diào)節(jié)好熱交換器熱端溫差及各隔層間的溫差,以防跑冷。控制好液氧液面高度,千萬(wàn)不要過(guò)滿,過(guò)滿除影響精餾狀況外,還意味著冷量過(guò)剩,壓力可繼續(xù)降低,這實(shí)際上也是一種浪費(fèi)。
4.3盡可能使氧、氮純度達(dá)到雙高
我們知道,空氣中氮含量是個(gè)固定值,因此盡可能同時(shí)提高氧氮純度,達(dá)到雙高,其產(chǎn)量也基本卜達(dá)到雙高。這就是:進(jìn)塔內(nèi)氣體的氮?dú)饪偭?成品氮?dú)?成品氧氣中氮含量十餾分中氮含量。氮?dú)猱a(chǎn)量達(dá)到高產(chǎn),相應(yīng)成木降低。如果再將作為副產(chǎn)品的氧氣開(kāi)拓銷路(我廠主要用氮)全部售出,那么經(jīng)濟(jì)效益就更可觀了。
4.4盡量延長(zhǎng)分餾塔運(yùn)行周期
按操作規(guī)程要求,“150,’空分設(shè)備一般運(yùn)行周期為兩個(gè)月,因?yàn)楫?dāng)分餾塔內(nèi)熱交換器銅管被冰堵死后,不可能再運(yùn)行下去。但這個(gè)運(yùn)行周期根據(jù)工藝的不同和操作的好壞也長(zhǎng)短不一。我們?cè)瓋商讕A洗塔工藝的空分設(shè)備改為分子篩純化器,并根據(jù)我廠有冷凍站的優(yōu)越條件,又在純化器之前增設(shè)鹽水預(yù)冷器,這樣進(jìn)純化器之前空氣已降至8℃左右,純化效果相當(dāng)好,空分塔運(yùn)行周期可達(dá)到一年。本來(lái)一年中需加溫吹除6次,現(xiàn)縮減到一次,即減少了5次,這5次的重新啟動(dòng)過(guò)程所耗的電、水、油,加起來(lái)經(jīng)濟(jì)效益也是可觀的。另外,在啟動(dòng)過(guò)程中各種消耗是非常大的,因此,在這一階段盡量提高操作技巧,精心調(diào)節(jié),縮短一定的時(shí)間也是有可能的,這也是一條節(jié)能增效之路。
總之,機(jī)型的選擇、一設(shè)計(jì)和布置一定要根據(jù)本廠的生產(chǎn)特點(diǎn)和需要,參考制氧工的意見(jiàn),從實(shí)際出發(fā),做到好管理、好操作、好效益??諌簷C(jī)的操作應(yīng)盡量做到等溫壓縮。機(jī)械檢修應(yīng)保證各氣閥、過(guò)濾器清潔暢通。充分利用氣缸余隙,提高等溫效率和機(jī)械效率。膨脹機(jī)在采用絕熱效率高的透平機(jī)前提下,盡量將各間隙調(diào)節(jié)到最佳值。操作要點(diǎn)是控制低壓力、高產(chǎn)冷。凈化系統(tǒng)應(yīng)盡量采用分子篩純化器,并建議純化器之前一定要增設(shè)預(yù)冷器,這樣對(duì)整套機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起非常大的作用。分餾塔的操作要點(diǎn)則是保證“三大平衡”,即冷量、組分和物料的平衡,使產(chǎn)量、純度和運(yùn)行周期控制在最好狀態(tài)。